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玻璃配料系統原料配料精度提高的設備改進(jìn)方法

2018-08-27 來(lái)源:玻璃雜志

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中玻網(wǎng)】原料配料系統是玻璃生產(chǎn)的重要環(huán)節,原料的質(zhì)量、成分、物料損失、混合均勻度、防污染是原料工藝重要控制指標。前期玻璃生產(chǎn)線(xiàn)設計、設備選型、安裝時(shí)或多或少存在缺失,導致很多生產(chǎn)線(xiàn)的配料系統在原料成分穩定、物料損失、環(huán)境污染管控等方面存在各種問(wèn)題。在當前玻璃市場(chǎng)對質(zhì)量要求提升、成本要求下降、環(huán)保對粉塵排放控制要求更加嚴厲的迫切需要下,對現有配料系統存在的缺點(diǎn)有必要實(shí)現在線(xiàn)技術(shù)改造。

  原料配料系統由電子秤、給料機、除塵系統、皮帶機、混合機、刮料器等組成,現有配料系統存在嚴重物料損失、現場(chǎng)廢料多、粉塵大,導致玻璃成分產(chǎn)生波動(dòng)影響生產(chǎn)。通過(guò)現場(chǎng)調研及技術(shù)現狀分析后發(fā)現,物料損失主要是由以下5個(gè)方面原因引起的:①輸送環(huán)節密封性能差,連接部位設計不合理,帆布軟接易出現漏料、存料現象;②物料下降落差大,易產(chǎn)生揚塵;③配料系統采用集中收塵,粉料易被收集到除塵器布袋產(chǎn)生物料損失,改變玻璃成分,同時(shí)引發(fā)環(huán)保固廢處理問(wèn)題;④三通翻板溜子漏料嚴重;⑤皮帶刮料效果差。

  在不影響正常生產(chǎn)的前提下,采取在線(xiàn)進(jìn)行設備、設施的改造。具體改造內容如下:①將排料、喂料連接帆布改造為法蘭對插軟連接,解決了漏料、堵料及排料不暢的問(wèn)題;②在下料溜子中安裝緩沖結構,降低落差,減少粉塵引起的物料損失;③在易產(chǎn)生揚塵點(diǎn)的位置(頭輪、粉料下料)設計、安裝單機除塵;④將三通翻板粉料器改造為三通翻板氣動(dòng)閘板粉料器等。同時(shí)還對配套設備、部件進(jìn)行選型設計,包括除塵器、氣動(dòng)閘板、電動(dòng)毛刷、刮料器。經(jīng)過(guò)改造后,減少了原料損失,提高了原料的穩定性及配料精度,效果就是提高了產(chǎn)品質(zhì)量,改造后玻璃的一級品率相比改造前提高了3%以上,為企業(yè)降低生產(chǎn)成本和保護環(huán)境做出了積較貢獻。

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  改造前的原料配料系統示意圖

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  改造后生產(chǎn)線(xiàn)配料系統改造示意圖

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